中国重汽部件制造部多项措施降低能源消耗
部件制造部精铸件加工部综合能耗占部件制造部40%以上,燃动费生产成本占比约为13%,各项能源指标完成的好坏,对制造部完成整体指标有极大影响。因此,节能降耗一直为加工部的重点工作。为完成能源指标,降低企业用能成本,部件制造部精铸件加工部通过实施多项措施有效降低能源消耗。
制定能源管理制度,实施管理方案
精铸件加工部通过制定能源管理制度,规范能源工作流程。预测产量变化,合理分解能源指标,建立重点耗能设备定额,同各现场分部签订能源责任书,按月对各部门用能状态进行考核。组织各部门技术骨干开展能源管理工作,共找到20余项节能改进机会。通过评审选取优秀节能机会制定能源管理方案。自开展能源管理工作以来,共实施6项管理方案,类型涉及工程改造、工艺改进与管理提升,经计算已累计节约481.85吨标煤。
进行设备能耗对标,查找节能潜力
为了合理选取能源绩效参数,发现可控变量,精铸件加工部统计中频炉、地坑炉等重点耗能设备能耗,与国家标准与行业数据进行对标,查找设备节能潜力,选取节能潜力大的设备重点开展节能工作。通过能耗对标发现,目前天然气燃烧效率较低,若能有效控制燃烧器过量空气系数,将极大的提高天然气利用效率,大大减少燃气费用。2016年加工部自购烟气分析仪,定期对燃烧设备燃烧效率进行测试,并将燃烧效率调整到最佳状态。将燃烧器按照关键功能部位标准进行管理。
加强能源数据分析,科学合理排产
随着能源管理工作的深入,能源数据越来越多,如何科学分析能源数据越来越重要。精铸件加工部利用线性回归方程做为工具,对电费、指标、天然气耗气因素等数学模型进行分析。例如,量化分析两部制电价计费方式对用电成本的影响,首先收集谷期用电比例、产量、电费等数据,然后建立电费模型并利用线性回归方程进行分析,得出盈亏平衡点后,与经验猜测数据对比发现数值基本吻合。摸清了数据关系后,建立模型,可以根据产量预估当月电费,并对比不同排产所产生的电费,合理调整生产安排。利用线性回归方程分析能源数据,使能源分析由定性到转为定量分析。为合理排产提供数据支持。
细化外包单位能源核算,降低用能成本
精铸件加工部每月向外包单位收取燃动费,因实行两部制电价且燃气费上涨,加工部用能成本上涨明显。为了降低用能成本,对外包单位计量设备情况进行了调查,确保所有用能过程均有计量。同时,将压缩空气、天然气用量按照分摊比例对外包单位进行分摊。通过进行上述工作,已累计为加工部节约11.86万元。
制定多种措施,有效降低用电成本
精铸加工部是用电大户,2014年实行两部制电价以后,加工部用电成本上涨。为了消化上涨的成本,采取了两项措施降低用电成本。一是设置谷期用电指标,加强日常检查来为精铸与清理分部设置谷期用电指标,明确奖罚,按月进行考核。2016年又修订了谷期用电指标,针对不同产量设置不同谷期用电比例指标,同时加大了奖励力度,鼓励生产部门挖掘极限,提高谷期比例。指标设置至今,累计奖励19600元,罚1300元,充分的激励了各部门开展能源管理工作的热情。二是加强日常检查。为了充分利用谷期用电,要求中频炉、正火炉等设备于夜间23:00后开启。值班人员每天夜间对送电时间进行检查,发现提前送电,严肃考核。通过上述措施,谷期用电比例由2014年的48.2%,上升为2015年的50.3%,精铸分部谷期比例62.9%。两部制电价实行后,2014年用电单价与2013年持平并未上涨,用电管理工作成果显著。
引入先进节能技术,提高节能水平
为推广新型高能气,精铸件加工部组织人员进行实验,深入现场记录数据,统计切割效率并计算单件切割成本。经过计算,在切割车轮时,费用降低37%,切割335产品时,成本降低24.4%。目前加工部在切割、预热等工序中全部使用新型高能气,此种高能气不仅切割速度快效率高,且价格便宜,同时又低碳环保,目前已经全部替代了金火焰等其他气体,节能环保效果显著。为了将中频炉与地坑炉设备产生余热进行利用,针对余热利用做了大量探索。邀请相关单位到现场进行调研,结合实际情况,不断细化方案,并论证可行性,设计了利用余热对供暖水进行加热,减少换热站采购蒸汽量的方案。2016年的工作中,将继续开展余热利用工作,降低用能成本。通过不断的学习最近节能技术,根据企业实际情况,下一步工作中,将进行高效电机与节能泵、蓄热式燃烧器、中频化铝炉等技术的试验应用。
今后,精铸件加工部将持续深入推进能源管理体系建设,在保障生产、节能增效等方面做出贡献。(本文来自中国重汽)