中国重汽济宁商用车公司升级电泳线运行方案

中国重汽 2016-09-27

在改革创新升级年活动中。济宁商用车公司车身部作为设备自动化程度最高、耗能最大的车间,大力开展设备管理标准化、通过设备改造优化使设备作用最大化显得越来越重要,为实现人员及产能提升优化,以前处理电泳线为切入点,拉开了设备作用最大化改造优化的序幕。

针对电泳线组织全面检查,查细节、诊缺陷、理瓶颈,电泳自行葫芦输送系统不可忽视的小瑕疵逐渐显露出来:电泳自行葫芦输送系统过于独立,各槽体运行时间,运动轨迹各不相同。白皮驾驶室从第一个槽体到最后一个槽体往返运动,由于吊笼个数少于槽体数量,因此每一轮生产中都会产生白白浪费掉的二十分钟间隙时间,日复一日,年复一年,直接造成了大量生产时间的浪费。浪费时间的同时,能源的消耗也成为一笔巨大的开销。所以对于电泳自行葫芦输送系统的改造势在必行。

电泳运行线全部由PLC控制,想要整改就必然改动程序,为了保障整个车间设备运行的连贯性、安全性,程序之间都有严格的互锁设置。为此,只能单独编写一段独立的程序。仅仅有程序是不够的,再完美的东西不能为人所用依然是枉然。由于程序的独立性不能借助已有的线路,只能自己再另行布线。为了让电泳自行葫芦输送系统发挥到最大作用,设备维修人员对极限位置进行重新设定,在白皮车到达极限位置之前,自行葫芦一直运作,这样就保证了白皮车能完全浸入槽体,如此最大程度上的节约了设备资源,同时为了保证电泳质量的可靠性,在确保缩短电泳时间的同时,通过改变吊笼的运动轨迹达到这一目标。车身部作为公司阿米巴经营示范点,电泳巴作为一个独立巴地位可见一斑,对前处理电泳线的改造直接提升了电泳巴的利润。

济宁商用车公司将质量评审与能源优化相结合,以设备管理标准化为依托,不断加强设备管理,充分体现设备使用价值,使其作用最大化,为车间人员及产能优化的顺利实施保驾护航。(本文来自中国重汽)

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